近期,方大萍安鋼安源軋鋼廠通過(guò)對(duì)高棒生產(chǎn)線2號(hào)飛剪進(jìn)行改造,使通過(guò)2號(hào)飛剪的切頭減短100毫米以上,為減少中間切損做出了有利嘗試。
成材率是軋鋼工序的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。如何提高成材率?一方面是科學(xué)軋制,做好加熱溫度調(diào)節(jié),降低燒損率;另一方面是加強(qiáng)工藝監(jiān)督和過(guò)程控制,確保工藝穩(wěn)定,減少各類(lèi)工藝故障和沖跑鋼。除此之外,減少中間頭尾切損也是非常重要的措施。
為確保軋件尺寸和成品質(zhì)量不受影響,高棒原來(lái)的2號(hào)飛剪切頭長(zhǎng)度將近300毫米。如何將切損降低?安源軋鋼廠組織技術(shù)人員召開(kāi)攻關(guān)專(zhuān)題會(huì),明確攻關(guān)方案。一是對(duì)2號(hào)飛剪剪前導(dǎo)槽準(zhǔn)確定位,對(duì)剪后導(dǎo)槽進(jìn)行改造并將斜引導(dǎo)板改為弧形導(dǎo)板;二是加強(qiáng)管理,控制軋件頭部鋼溫,嚴(yán)格控制刀片間隙和重疊量在規(guī)范要求之內(nèi);三是將2號(hào)飛剪剪臂初始位置由水平方向改為垂直方向;四是要求班中定人、定責(zé),根據(jù)需要實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),減少切損率。以高棒2號(hào)飛剪為例,切頭每100毫米重量為1.68千克,每根鋼材在2號(hào)飛剪處切頭長(zhǎng)度減少100毫米,一年可節(jié)約1800噸切損。
安源軋鋼廠將繼續(xù)優(yōu)化方案,力爭(zhēng)將2號(hào)飛剪切頭控制在150毫米以?xún)?nèi),并在3條產(chǎn)線進(jìn)行推廣應(yīng)用。
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